螺杆空压机是一种稳定性较强的机型,但也是一种故障率频繁的机型,此话说起来矛盾,实际也确实如此。因螺杆机空压机配件少,自然运行稳定;但其敏感件多,报警频繁,故障率也就较高,并且出现故障时常难以很快准确判断根本原因并加以处理。
在使用者所遇到的空压机维修故障中,其中的一次空压站系统压力降零故障让人记忆犹新。
这起故障的表象很简单,但在故障排查过程中却不是很顺利。因为压力降零的联动反应,其原因不是很好找,需要一步一步的进行排查,下面将故障出现及处理的经过表述如下:
尽管生产分厂压力已经为零,但是,当时空压站只认为,压力不足导致生产分厂临时要压缩风。
空压工按照正常流程进行检测并从室内外逐步检查,没有发现什么异常,而且压缩机很多指标显示正常。
经过仔细检查,有人发现后处理进口阀门没有开启,将阀门打开后,气流畅通,出口压力表开始上升,说明这个阀门不知是什么时候和什么原因被关闭了,导致压缩空气无法送出。因空压站运行以来,这些阀门没有关过,故没有引起注意。关闭的主要原因不详,一是人为有意关闭,另一个就是检修时关闭后没再开启阀门,导致在重新开启空压机时,因后处理进出口阀门关闭,造成假开机的现象,出口压力为零。
故障教训总结:
压力降零的故障其主要原因是空压机后处理进出口阀门关闭引起的。在空压机冷媒偏低的情况下,停止空压机运行,开启空压机,因空压机后处理阀门关闭,压缩风不能正常送出,但因阀门还没完全关死,使得一些数字还有点显示,造成一种正常运行的假象,没有引起操作人员的警惕,导致整个压缩风系统压力下降。当系统压力下降至0. 4MPa时,空压机压力不足,后处理气动阀动作,将其运行的模式自动关闭,导致压缩空气降零,从而整个系统处于无压缩风的状态,自然使其压力为零。
而这种降零与压缩机其它数值的正常显示交汇在一起,使其处于真假难辨的状态,无法做出准确的判断,当生产分厂来找压力的时候,我们才意识到问题的严重性。如果再这样下去会导致空压机出现故障,需要返厂进行空压机配件维修工作。
当时感觉有阀门没有开启,但没能认真去确认,这是一个深刻的教训。其教训是在开启空压机的时候,首先要检查进出口阀门是否开启。
在此事发生后的两个月,我们又发现了一起类暇事故的潜在因素。因空压机的各种仪表每年均要效验,空压机后处理进出口阀门不得不关闭,这次的事情让各位都要注意吸取这次教训。
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