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螺杆空压机频繁加卸载原因与处理
发布时间:2018-12-12 05:55:43   点击率: 503

螺杆式空压机的工作进程分为吸气、密封及输送、紧缩、排气4个进程。空压机经过进气过滤器吸入周围的空气,使之进入紧缩主机内,阴阳转子经过啮合运动来改动主机内的容积,一起腔内不断喷油,润滑和冷却螺杆,由此产生了受热后的油气混合物。升温升压后的油气混合物经过排气单向阀进入油气别离器,主机腔内大多数的油在油气别离器内与紧缩空气进行别离,然后经冷却后回到主机循环利用。当油气别离器内空气达到所需最低压力时,最小压力阀敞开,高温的紧缩空气进入后冷却器冷却,即得到了我们所需的紧缩空气。 空压机常见问题    主机排气温度过高    原因剖析及处理:若机房温度在答应的范围内,油位是在正常状况,首要承认是否机器测温元件有毛病,能够用别的的测温仪器进行校对,假如承认测温元件无问题,然后查看油冷却器进出口的温差,正常在5~8℃之间。温度假如大于此范围,阐明机油流量缺乏,油路有堵塞,或温控阀未完全敞开,需要查看机油滤清器(用代替油滤要考虑是否流量缺乏),有些机型有机油流量调理的先调理到最大,查看温控阀是否正常,能够取下阀芯,封闭温控阀的一端,强迫机油悉数经过冷却器,假如以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。 螺杆式紧缩机出气口跑油    原因剖析及处理:油位太高,注入的机油过量。卸除压力后排油至正常方位;回油管堵死。能够查看更换;回油管设备(与油别离芯底部分的间隔)不符合要求,能够从头调整;机组运转时排气压力太低,由于储气罐压力一直偏高不会造成此种现象;油气别离器桶体内部损坏,解体查看才能发现;机组有漏油现象,仅仅单个部位渗油,也可扫除;油品不正确,产生很多泡沫;油蜕变或者超期使用;回油单向阀失控会导致机组停机后油倒流回油分,再次发动就会跑油;油气别离器芯的损坏,决裂。 油路堵塞、喷油量缺乏以及油过滤器与油别离器元件寿命短、运转温度偏高。    毛病原因剖析:螺杆式紧缩机均选用冷却润滑油封闭循环,长期处于较高温度下运转f一般在75~88℃),故或许出现不同程度的油品积炭、积垢、酸化等蜕变现象。由于积炭等原因,就或许导致油路元件电磁阀、温控阀等)损坏,油路堵塞,换热作用不佳等毛病。    解决办法:拆检断油阀;拆检、清洗温控阀及元件;拆检、清洗油路、管件、接头等;换热器拆检、浸泡清洗。    保养作用运转温度可显着下降,并可确保在较高环境下正常运转。    空压机油劣化,换油周期缩短    原因剖析:山东石大科技空压机房周围环境差,空气含尘量大。运转中空压机频频出现空压机油劣化,过滤器堵塞等毛病,换油周期缩短,运转维护成本大大增加。    处理方法:改进机房周围的环境,保持空气洁净清洁。正确选择润滑油,建立完善的空压机润滑油收购、查验、检验管理制度。断定合适的供油量。若润滑油供给过多,则易构成积碳。但是也不能过少,供油过少,缸体、转子润滑不良,容易烧缸。建立经查看和清扫为主的小修周期。全组成油(品质最好的空压机油):6000-8000h有必要进行更换。 紧缩机不加载    毛病原因剖析:气管路上压力超过额外负荷压力,压力调理器断开;最小压力阀失灵,加载时不动作,高温紧缩空气无法进入冷却器;别离器与卸荷阀问的操控管路上有走漏,查看管路及连接处,若有走漏则需修补。    处理方法若气源压力超出额外压力,此刻不必采取办法,气管路上的压力低于压力调理器加载(位)压力时,紧缩时机自动加载。若最小压力阀失灵,拆下查看,必要时更换。假如别离器与卸荷阀间的操控管路上有走漏,查看管路及连接处,若有走漏则需修补。 在现代化生产中,生产设备向着大型化、高速化、自动化和接连化开展,大型机组成为现代化大规模生产设备中的关键设备,假如出现停机毛病将导致全厂停产,其丢失是十分巨大的。近年来我厂十分重视空压机的检修质量,动力车间空压机的完好率达到了100%,经过提高机组查看检修质量,确保了设备的安全高效运转,经济效益和社会效益明显。

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